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东莞市久润机械设备有限公司
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机床维修故障现象:机床通电起动后,x轴、y轴、z轴三个轴都不能返回参考点。
数控机床维修型号: 某立式加工中心维修。
数控机床维修系统: fanuc oi-mc 。
机床维修检查分析: 经过检查,确认故障原因是位置编码器的电池电压-下降,导致各轴参考点丢失,编码器不能正常工作。
机床维修故障处理:必须重新设置参考点。
1) 将pwe 由0 改为1 , 即允许更改参数。
2) 将参数no.76.1更改为01,no.22更改为00000000。此时显示器上出现#300报警,提示必须用手动方式将各轴移回到参考点。
3) 断电后重新起动,利用手轮将x轴和y轴移至参考点位置。
4) 将参数no.22更改为00000011,这表示x轴和y轴已经建立了正确的参考点。
5) 将z 轴移至参考点附近。
6) 在主轴上安装一把刀柄,然后用手动方式移动机械手臂,使其将手柄夹紧。
7) 将参数no.22更改为00000111, 这表示x轴、y轴、z轴都已经建立了参考点。
8) 将参数no.76.1更改为00 。
9) 将pwe由1 改为0结束参数的更改。
10) 断电后重新起动,用g28 x0, y0, z0核对机床的机械-。
机床在正常加工时电网突然断电,重新送电后发现在操作x+键时,x轴不能返回到参考点。
机床维修故障处理:需要将k1.1改为1状态,修改方法是按下数控面板上system 键,然后操作显示屏上有关的软键:system一pmc一pmcdgn 一status一x30.4(search)一pmcla(梯形图)一x30.4(sea rch)一g100.0一k1.1(状态为0) 一pmcprm一keeprc(k地址参数)一k1.1(改为1) 。2)检查挡块和参考点行程开关ls2、ls8,没有松动和挪位的现象。
数控机床维修:
轴承或齿轮损坏,
故障原因,变挡的压力过大,使齿轮受到冲击而造成破损。
解决方法,适当的调整压力和流量;
故障原因,固定销脱漏或变挡机构受到损坏。
解决方法,修复机械零件或直接更换零件;
故障原因,轴承的预紧力过大或者无润滑。
解决方法,加上润滑使之充足,并重新调整好预紧力。
主轴-,
故障原因,轴承有损坏或研伤。
解决方法,更换轴承;
故障原因,润滑油杂质。
解决方法,清洗主轴箱并更换新油
故障原因,载荷过大。
解决方法:减小载荷。